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怎樣預防鑄造T型槽試驗平臺出現氣孔
2018-02-01 08:42:45
鑄造T型槽試驗平臺有時(shí)會(huì )出現氣孔,也稱(chēng)氮氣孔,那么鑄造鑄鐵T型槽試驗平臺氣孔的形成原因什么;下面有北重技術(shù)簡(jiǎn)單介紹一下T型槽試驗平板氣孔是怎樣形成的:
由于含氧量不同,是造成高爐生鐵具有“遺傳性”的重要原因之一。T型槽試驗鑄鐵平板鑄造生鐵由于含氮量少,會(huì )具有大量的粗大石墨,并容易出現石墨漂浮。在厚大斷面的鑄鐵平臺或熱節中心處易出現氮氣孔。除了廢鋼帶入氮氣以外,加入到鐵液中的鐵合金,也會(huì )使T型槽試驗平臺中的含氧量增加。此外,增碳劑、樹(shù)脂粘結劑和涂料也會(huì )使球墨鑄鐵中的含氮量。
鐵液中的含氮量≤0.009%,一旦超過(guò)0.009%,則生成氮氣孔的概率急劇增加,防止T型槽試驗平臺、大型T型槽平臺、試驗平臺氮氣孔的形成,可采取如下的措施:
1、降低廢鋼加入量,以減少帶入的氮量。另外,增加碳當量也會(huì )使平衡含氮量降低。
2、采用電爐熔煉。采用電弧爐或感應電爐熔煉時(shí),鐵液中的含氮量在球化處理前一般是:ω(N)=0.004%~0.007%;而用沖天爐的鐵液,可高達ω(N)=0.007%~0.014%。但是,對于沖天爐熔煉的鐵液,經(jīng)過(guò)15~30min保溫后,則含氮量可降至ω(N)=0.008%。這是因為在保溫過(guò)程中,不熔解的氮化物上浮,使含氮量達到平衡。由于球墨鑄鐵含碳量和硅量高,致使鐵液中的熔解含氮量降低。當

用球化劑和孕育劑處理后,含氮量有所下降。對于沖天爐鐵液含氮量可降至ω(N)=0.0065%~0.0075%;對有電爐鐵液則可降至ω(N)=0.004%~0.005%。此時(shí),不會(huì )有氮氣孔出現,也不會(huì )因含有許多的氮而導致形成碳化物或珠光體。
3、降低含錳量。若把含錳量由ω(N)=0.9%降至ω(N)=0.75%,并適當提高澆注溫度,則可把由氮氣孔而導致的廢品率降低至原來(lái)1/10.
4、提高澆注溫度。隨著(zhù)鐵液溫度的降低,鐵液中含有的氮會(huì )析出,經(jīng)聚集后會(huì )形成 尺寸的氣泡。此時(shí)若提高澆注溫度,氣泡會(huì )靠自身建立起來(lái)的壓力,從鐵液中逸出。如果是在較低的溫度下澆注,則形成的氣泡不能逸出,停留在T型槽試驗平臺、鑄鐵平板中,將形成氮氣孔。按以上分析T型槽試驗平臺鑄造鐵液會(huì )減少鑄鐵平臺的氣孔出現。